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【船机帮】分油机知识分享


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船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

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故障案例:

“南昌海”轮重油分油机有两台,型号: FOPX 605,ALFA LAVAL。

为无重力盘(比重环)部分排渣全自动分油机,使被净化的燃油密度的极限值增大,排渣时不用停止进油,保持了分油的连续性。

笔者于某年11月上船接班,上船后的几个月中一直使用NO.1重油分油机,查工时记录, No.2分油机在30/9-01之前一直使用正常,当时1、2号分油机总运转小时分别为: 11574h、13106h,到29/2-04其总工时为27083h、13242h, 也就是说在2年多时间里No.2分油机只用了136h,检修记录中也没有详细说明,只是此分油机控制电路板曾经损坏,于21/3-03备件供船装复,再无其他介绍。

据原在船工作过的机舱人员讲,此分油机一直不好用,应急情况下代用。

于是告诉三轨进行试用,结果不到6小时,故障报警,分油机不能排渣,进行解体清洗,解体配水盘时发现控制盘(CONTROL PARING DISC)与配水盘盖(DISTRIBUTING COVER)之间螺丝松动。

于是在配水盘盖上钻孔、攻丝,更换分配环(DISTRIBUTING RING)与端盖(COVER)之间的垫床,装复。

把分离筒装上后,用手转动分离筒不灵活,有卡阻现象,这是绝对不允许的。

重新解体,查找原因。

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把立轴拉出,上、下弹子盘检查均正常,怀疑立轴下沉,导致分离简摩擦配水盘盖(DISTRIBUTING COVER),但说明书上并无立轴高度的规定值,也没有介绍如何调整立轴高度,查看图纸及实物,立轴高度不可调,这样工作处于僵持之中。

再仔细推敲,认真分析,解体前后除更换了配水盘上的一道垫床外,并未更换其他备件,怎会转动不灵活呢,把新、旧垫床对比,发现新换垫床稍厚一点(1mm),于是仍用原垫床装复,分离简转动灵活。

通过解体,我们也发现配水盘盖与机体间有两道纸板垫床(说明书上为一道),每道垫床厚1.5mm,这样多加一道垫床则相当于立轴下沉1.5mm,而更为严重的是配水盘盖已严重变形,放于平板上,四周间隙清晰可见,因此也导致分离筒与配水盘盖相磨,稍厚一点的配水盘垫床(分配环与端盖之间)也会造成立轴的相对下沉,继而推测,此分油机不好使用的根本原因也在于此一配水盘端盖严重变形。

从配水盘端盖上可见分离筒磨擦过的痕迹。

于是对配水盘盖进行打磨,装复后再试用。

24小时后,故障报警,No.2 分油机不能分油。

解体发现分离简底部配水盘磨损严重,导致工作水流失,托盘不能托起,从而不能正常分油。

于是请示机务总管并加急订购配水盘备件,此后两个月NO. 2分油机处于彻底瘫痪状态。

9/6-04配水盘备件整体于温哥华供船,重新对No.2分油机解体组装,把新配水盘装复,只用-道垫床,测量立轴高度比原来提高5毫米,因太高又自做一道垫床(恢复原来两道),立轴高度比原来相对提高3mm,这样无论配水盘间小垫床的新旧、厚薄,分离简均运转自如,所有部件装复,继续试用分油机。

为了防止再度出现配水盘磨损现象,NO. 2分油机分别运转2h、6h、24h、 48h、打开检查,配水盘无任何磨损,各部件正常。

虽然后来又出现了分油机不能排渣现象,分析为分离筒上一圈弹簧弹力不够所致,用旧件(相同厚度)更换相继解决。

现分油机已连续运转近一个月,未再出现任何故障报警。

No. 2重油分油机前后解体十余次,每个部件都进行了认真检查,依次排除。

使我们对分油机的工作原理、结构、各部件的作用都有了相当的了解,更重要的是,通过此次故障的分析排除,使我们养成了对工作认真负责、一丝不苟的工作作风。

综合分析分油机以上故障可以断定:

由于分油机配水盘端盖(DISTRIBUTING COVER)严重变形,首先造成配水盘与机体间的不密封,所以安装两道垫床,这样多加一道垫床的厚度和配水盘盖变形的厚度相叠加,立轴高度相对下沉严重,分离简和配水盘端盖产生磨擦,运转时间稍长,排渣不利时造成分油机振动,从而使配水盘上CONTROL PARING DISC 与DISTRIBUTING COVER 之间的三个连接螺丝脱落,配水盘与配水盘盖相磨,严重损坏配水盘部件。

也正因如此,No.2 重油分油机一直不敢大胆使用,两年多时间里仅工作100多小时(在No.1分油机故障解体时使用)。

现在原因找到了,备件及时供船组装,彻底解决了No.2分油机的不适岗情况。

两台分油机处于随时可用,也为船舶的安全提供了强有力的保障。

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END

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来源:船机帮

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